手動工業(yè)濾水器+手動排污濾水器改造工藝說明?
我公司水冷壁氣化工藝系統(tǒng),為實(shí)現(xiàn)長時(shí)間連續(xù)運(yùn)行,新增1臺管道冷卻水手動工業(yè)濾水器+手動排污濾水器。3臺手動工業(yè)濾水器+手動排污濾水器,兩開一備,輪流進(jìn)行清灰。克服了水煤漿氣化工藝系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)不能對手動工業(yè)濾水器+手動排污濾水器進(jìn)行清灰這一不足,有效改善了管道冷卻水水質(zhì)。改造后系統(tǒng)連續(xù)運(yùn)行150d激冷環(huán)也沒有磨損和堵塞。
煤炭氣化是傳統(tǒng)的煤化工產(chǎn)業(yè),隨著社會經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展,它們將進(jìn)一步得到發(fā)展.我公司自主研發(fā)的水煤漿水冷壁氣化爐日處理煤750t,氣化爐采用水冷壁代替耐火磚、燒嘴使用火點(diǎn)火等特點(diǎn)。制得的煤氣中有效氣體(CO+H2)體積分?jǐn)?shù)≥80.7%,碳轉(zhuǎn)化率達(dá)98.0%,噴嘴使用壽命超過6個(gè)月,含渣黑水大部分循環(huán)使用,少量排放的廢水沒有揮發(fā)性有機(jī)物,微量金屬的濃度也很低。缺點(diǎn)是管道冷卻水經(jīng)過手動工業(yè)濾水器+手動排污濾水器進(jìn)入氣化爐,管道冷卻水中的大量灰渣沉積在手動工業(yè)濾水器+手動排污濾水器底部,而這些灰渣只有在停車的時(shí)候才可以清理。如果系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)間過長,灰渣得不到清理,管道冷卻水水質(zhì)變差,對激冷環(huán)的磨損加劇,同時(shí)管道冷卻水中攜帶的灰渣容易堵塞激冷環(huán)下降孔,破壞下降管水膜,嚴(yán)重時(shí)可燒壞下降管,引起事故發(fā)生。為了克服水煤漿氣化工藝連續(xù)運(yùn)行時(shí)不能對手動工業(yè)濾水器+手動排污濾水器進(jìn)行清灰這一不足,本方案在原有工藝基礎(chǔ)上新增加一臺手動工業(yè)濾水器+手動排污濾水器,共3臺手動工業(yè)濾水器+手動排污濾水器,兩開一備,輪流進(jìn)行清灰。
1水冷壁氣化流程 流程簡介
煤漿槽中的煤漿由高壓煤漿泵送入氣化爐頂部工藝燒嘴的內(nèi)環(huán)隙,空分送來的氧氣進(jìn)入工藝燒嘴的中心管及外環(huán)隙,在氣化爐內(nèi)發(fā)生部分氧化反應(yīng),生成以CO、H2、CO2為主要成分的工藝氣,氣體經(jīng)氣化爐水浴、碳洗塔洗滌后,作為氣化產(chǎn)品送往變換工段。粗渣從鎖渣罐排放,細(xì)渣以黑水形式送閃蒸系統(tǒng)。碳洗塔下部的灰水由管道冷卻水泵送人激冷室內(nèi)的激冷環(huán)和噴嘴洗滌器,碳洗塔底部排出的黑水、氣化爐的黑水各自通過角閥減壓送往閃蒸系統(tǒng),產(chǎn)生蒸汽送往外工段,閃蒸降溫后黑水加絮凝劑進(jìn)沉降槽。黑水在降溫減壓后,經(jīng)二級閃蒸及沉淀,灰漿送往真空帶式過濾機(jī)過濾。沉降槽溢流液流人灰水槽,然后經(jīng)管道冷卻水泵P1403、高壓灰水泵P1406泵循環(huán)回碳洗塔。
圖1水冷壁氣化流程簡圖
洗水閥沖洗泄壓閥門XV13015和泄壓管道,沖洗完畢后關(guān)閉沖洗水閥和泄壓閥門XV13015。
本方案解決其技術(shù)問題所采用的技術(shù)方案是:正常運(yùn)行時(shí),1#、2#手動工業(yè)濾水器+手動排污濾水器投入使用,3#備用。運(yùn)行20~30d以后,3#手動工業(yè)濾水器+手動排污濾水器投入使用,停1#,打開1#手動工業(yè)濾水器+手動排污濾水器人孔,進(jìn)行清灰,完工后,1#手動工業(yè)濾水器+手動排污濾水器投入使用,對2#進(jìn)行清灰處理,完工后,2#手動工業(yè)濾水器+手動排污濾水器投入使用,3#停用處于備用狀態(tài)。本方案的有益效果是,可以在系統(tǒng)運(yùn)行的時(shí)候?qū)?/font>手動工業(yè)濾水器+手動排污濾水器進(jìn)行清灰,保證管道冷卻水水質(zhì),減少激冷環(huán)的磨損,同時(shí)可以避免由于激冷環(huán)下降孔堵塞而引發(fā)事故。
2.1具體實(shí)施方式
管道冷卻水手動工業(yè)濾水器+手動排污濾水器邏輯系統(tǒng)是手動與可編程序控制器自動系統(tǒng)相結(jié)合進(jìn)行的,其自動系統(tǒng)僅限于清理完手動工業(yè)濾水器+手動排污濾水器以后充壓的操作。手動工業(yè)濾水器+手動排污濾水器清灰前,先將3#備用管道冷卻水手動工業(yè)濾水器+手動排污濾水器進(jìn)口閥打開,觀察到管道冷卻水流量變大手動工業(yè)濾水器+手動排污濾水器壓差PDI1307變小再開始以下操作:
*一步:關(guān)閉管道冷卻水手動工業(yè)濾水器+手動排污濾水器進(jìn)口閥XV13008
和出口閥XV13010及其前閥。
*二步:手動打開管道冷卻水手動工業(yè)濾水器+手動排污濾水器泄壓閥XV13015,給管道冷卻水手動工業(yè)濾水器+手動排污濾水器泄壓,由于管道冷卻水溫度高達(dá)200℃,打開泄壓閥門XV13015以后,出來的是水蒸氣,泄壓前,泄壓手動閥要保持微開,以便于緩慢泄壓。泄至常壓后通知現(xiàn)場打開兩道沖。
*三步:由于管道冷卻水手動工業(yè)濾水器+手動排污濾水器的排污管線和閥門已經(jīng)堵塞,現(xiàn)場打開人孔將手動工業(yè)濾水器+手動排污濾水器內(nèi)的水排出,并將手動工業(yè)濾水器+手動排污濾水器進(jìn)口、出口和高壓灰水進(jìn)手動工業(yè)濾水器+手動排污濾水器盲板倒盲。
*四步:現(xiàn)場用鼓風(fēng)機(jī)對手動工業(yè)濾水器+手動排污濾水器進(jìn)行通風(fēng)置換、冷卻,分析合格后,現(xiàn)場人員進(jìn)入手動工業(yè)濾水器+手動排污濾水器內(nèi)部清灰。
*五步:清灰完畢后,打開手動工業(yè)濾水器+手動排污濾水器排污閥和沖洗水閥,對手動工業(yè)濾水器+手動排污濾水器進(jìn)行沖洗,沖洗完畢后關(guān)閉排污閥和兩道沖洗水閥。
*六步:將手動工業(yè)濾水器+手動排污濾水器進(jìn)口、出口和高壓灰水進(jìn)手動工業(yè)濾水器+手動排污濾水器盲板導(dǎo)通,關(guān)閉人孔蓋。
*七步:打開兩道沖洗水閥和泄壓閥門XV13015,給手動工業(yè)濾水器+手動排污濾水器充水,待泄壓閥排渣池處有水流出,說明手動工業(yè)濾水器+手動排污濾水器已經(jīng)充滿水,關(guān)閉沖洗水閥和泄壓閥門XV13015。
*八步:打開手動工業(yè)濾水器+手動排污濾水器充壓閥門XV13013及其前閥,對手動工業(yè)濾水器+手動排污濾水器進(jìn)行充壓,此時(shí)手動工業(yè)濾水器+手動排污濾水器進(jìn)口閥門XV13008和出口閥門XV13010打自動,進(jìn)入可編程序控制器自動系統(tǒng)。
*九步:當(dāng)-280kPa≤手動工業(yè)濾水器+手動排污濾水器壓差PDI13021≤280kPa時(shí),手動工業(yè)濾水器+手動排污濾水器進(jìn)口閥門XV13008、出口閥門XV13010打開,如果充壓過快,導(dǎo)致手動工業(yè)濾水器+手動排污濾水器內(nèi)壓力PI13020超壓,進(jìn)口閥XV13008、出口閥XV13010打不開,需要手動關(guān)閉充壓閥門XV13013,并將出口閥門XV13010、進(jìn)口閥門XV13008打手動,然后打開泄壓閥XV13015進(jìn)行泄壓,泄壓完畢后關(guān)閉泄壓閥XV13015,將充壓閥XV13013前閥開度調(diào)小重新進(jìn)行充壓。
*十步:進(jìn)口閥XV13008、出口閥XV13010打開后,充壓閥XV13013關(guān)閉,現(xiàn)場關(guān)閉充壓閥XV13013前閥。
*十一步:關(guān)閉備用管道冷卻水手動工業(yè)濾水器+手動排污濾水器進(jìn)口閥,出口閥保持打開狀態(tài)。此時(shí)手動工業(yè)濾水器+手動排污濾水器清灰完畢,處于正常運(yùn)行狀態(tài),手動工業(yè)濾水器+手動排污濾水器壓差PDI1307≤40kPa。
2.2附圖說明
圖2是原手動工業(yè)濾水器+手動排污濾水器工藝流程圖。
圖2原手動工業(yè)濾水器+手動排污濾水器工藝流程圖
圖3是本改造方案的手動工業(yè)濾水器+手動排污濾水器工藝流程圖。
圖3改造后的手動工業(yè)濾水器+手動排污濾水器工藝流程圖
圖3中XV13015為手動工業(yè)濾水器+手動排污濾水器泄壓閥;XV13008
為手動工業(yè)濾水器+手動排污濾水器進(jìn)口閥;
XV13010為手動工業(yè)濾水器+手動排污濾水器出口閥;XV13013為手動工業(yè)濾水器+手動排污濾水器沖壓閥3結(jié)語
改造前系統(tǒng)運(yùn)行僅一個(gè)多月,手動工業(yè)濾水器+手動排污濾水器壓差就們就找到了*三個(gè)主要阻力,即△p3=0.27~0.29MPa。2.4P6001揚(yáng)程偏低
泵參數(shù):揚(yáng)程:35m,流量:5m3/h,電機(jī)功率:2.2kW,入口壓力:0.14MPa,P6001單泵運(yùn)行正常出口壓力在0.5MPa左右。
通過以上計(jì)算,我們可以判斷:硫回收酸性水泵要實(shí)現(xiàn)將甲醇洗滌塔內(nèi)的酸性水輸送至T3005,需克服的總阻力△p總=△p1+△p2+△p3=0.613MPa,而酸性水泵出口壓力0.5MPa顯然小于總阻力△p總。如果:①加上P6001出口至T3005之間管道因所配置的近20個(gè)彎頭、三道閘閥及兩個(gè)止回閥所產(chǎn)生的當(dāng)量長度阻力(約相當(dāng)于39.6m管道阻力);②每100m壓降經(jīng)驗(yàn)值我們?nèi)。保担怠保担担耄校幔ǎ埃保怠保担耄纾悖恚玻┑闹虚g值8.52kPa(0.825kg/cm2/100m),△p2值約為0.234MPa,總阻力△p總將達(dá)到0.81MPa。如此我們就可以明確斷定:按原設(shè)計(jì)無法實(shí)現(xiàn)用脫鹽水洗滌酸性氣并回收微量甲醇的目的,既不符合節(jié)能環(huán)保要求又將造成炭黑生成而破壞硫回收后系統(tǒng)的催化劑。
3優(yōu)化工藝
我們將P6001出口酸性水管改向低溫甲醇洗尾氣洗滌塔T3006輸送酸性水,然后又間接通過洗滌水泵P3008向甲醇水分離塔T300輸送并回收甲醇,*后達(dá)標(biāo)排至污水系統(tǒng)。
3.1簡圖如圖1
圖1優(yōu)化工藝簡圖
3.2新工藝的理論分析
T3006工作壓力0.03MPa,在系統(tǒng)操作條件不變的情況,新工藝方案①大大降低了△p3,從0.27~0.29MPa降至0.03MPa;②T3006排污口水平高度2.250m,較T3005入口18.55m明顯低16.3m,對應(yīng)的△p1降低了約0.16MPa;③因T3006安裝位置較T3005近,自P6001酸性水管下管廊就可以方便的與T3006排污口對接,不但降低了近50m的管道阻力,而且節(jié)省了近50m的304材質(zhì)管材?傋枇档图s0.4MPa,新工藝方案完全可以實(shí)現(xiàn)。
4效果分析
在沒有更換P6001(揚(yáng)程高一點(diǎn)的泵及相應(yīng)電機(jī))的情況下,經(jīng)改造優(yōu)化后,T6001實(shí)現(xiàn)了洗滌,保護(hù)了后系統(tǒng)催化劑。P6001將洗滌后酸性水順利輸送至T3006,實(shí)現(xiàn)了回收少量甲醇的目的。會超過100kPa,停車后發(fā)現(xiàn)激冷環(huán)磨損相當(dāng)嚴(yán)重。改造后,系統(tǒng)連續(xù)運(yùn)行150d,手動工業(yè)濾水器+手動排污濾水器壓差穩(wěn)定在35kPa左右,激冷環(huán)沒有明顯磨損痕跡,激冷環(huán)下降孔也沒有積灰,說明清灰后管道冷卻水水質(zhì)得到明顯改善,可有效延長激冷環(huán)使用壽命,減少因激冷環(huán)堵塞而引發(fā)的事故,有利于安全生產(chǎn)。循環(huán)水管道冷卻水系統(tǒng)存在不足之處是,每次清洗管道冷卻水手動工業(yè)濾水器+手動排污濾水器時(shí),排污口必然堵塞,泄壓后手動工業(yè)濾水器+手動排污濾水器內(nèi)的水無法排出,只能通過人孔,將黑水排在樓層,污染環(huán)境,此問題有待進(jìn)一步研究解決。