工業(yè)電動濾水器:反沖洗全自動濾水器污垢堵塞原因分析及處理
工業(yè)電動濾水器:反沖洗全自動濾水器污垢堵塞原因分析及處理,某大型煤化工含鹽污水系統(tǒng)反沖洗全自動濾水器頻繁污堵,而設(shè)備自帶的清洗流程已遠(yuǎn)不能清洗干凈,嚴(yán)重影響超濾膜組運行,對反沖洗全自動濾水器系統(tǒng)進(jìn)行拆檢,發(fā)現(xiàn)是設(shè)備內(nèi)部濾網(wǎng)的彎折處存在大量紅棕色鐵的膠狀物和生物粘泥,判斷為化學(xué)、生物和雜質(zhì)共同作用造成。對此通過使用EDTA溶劑、自配化學(xué)清洗液、高壓機械沖洗的方法進(jìn)行處理。
1概述
某大型煤化工含鹽污水處理系統(tǒng)(工藝流程如圖1所示)主要處理污水生化處理裝置的尾水、各循環(huán)水場的排污水以及脫鹽水站的排污水,系統(tǒng)設(shè)計處理規(guī)模定1500m3/h。主要由預(yù)處理系統(tǒng),即含鹽廢水調(diào)節(jié)罐、混凝池、石灰反應(yīng)池、純堿反應(yīng)區(qū)、絮凝區(qū)、V形濾池,膜處理系統(tǒng),即超濾、反滲透,和污泥處理工序。進(jìn)水經(jīng)過預(yù)處理,保證出水滿足膜處理系統(tǒng)進(jìn)水水質(zhì)要求。
2工業(yè)電動濾水器:反沖洗全自動濾水器項目運行問題
項目調(diào)試完成,同年12月進(jìn)入正常生產(chǎn)至今,已累計運行近8400h,累計處理含鹽廢水突破400萬m3。但在為期一年的運行過程中,由于實際進(jìn)水指標(biāo)與設(shè)計進(jìn)水指標(biāo)偏離等原因,造成系統(tǒng)頻繁出現(xiàn)超濾反沖洗全自動濾水器污堵,導(dǎo)致整套裝置停運的情況,近一年的時間內(nèi)多達(dá)4次,頻繁的開停工給裝置運行帶來了巨大的影響,造成了人力財力的雙重?fù)p失。該項目超濾系統(tǒng)設(shè)計進(jìn)水指標(biāo)和實際進(jìn)水指標(biāo)如表1所示。
表1超濾系統(tǒng)進(jìn)出水水質(zhì)控制指標(biāo)
本項目反沖洗全自動濾水器系統(tǒng)如圖2所示。
3工業(yè)電動濾水器:反沖洗全自動濾水器
工業(yè)電動濾水器:反沖洗全自動濾水器是一種利用精密濾網(wǎng)直接攔截液體中的雜質(zhì),漂浮物,顆粒物、機械雜質(zhì)等,同時降低水的濁度,減少污垢,保障后續(xù)超濾、納濾以及反滲透等膜系統(tǒng)正常工作及延長使用壽命的精密設(shè)備,它具有可自動排污的特點。
在過濾過程中,細(xì)濾網(wǎng)的內(nèi)層雜質(zhì)逐漸堆積,它的內(nèi)外兩側(cè)就形成了一個壓差,當(dāng)這個壓差達(dá)到預(yù)設(shè)值時,將開始自動清洗過程。在自動清洗過程中,反沖洗全自動濾水器排污閥打開,組件中的水力馬達(dá)室釋放壓力形成負(fù)壓作用,通過吸嘴吸取細(xì)濾網(wǎng)內(nèi)壁的污物,由水力馬達(dá)流入水力馬達(dá)室,由排污閥排出,形成一個吸污過程。當(dāng)水流經(jīng)水力馬達(dá)時,帶動吸污管進(jìn)行旋轉(zhuǎn),由水力缸活塞帶動吸污管作軸向運動,吸污器組件通過軸向運動與旋轉(zhuǎn)運動的結(jié)合將整個濾網(wǎng)內(nèi)表面完全清洗干凈。整個清洗過程消耗水量很少,一般占進(jìn)水流量的10%,反沖洗時間為10s。
在該項目反沖洗全自動濾水器實際運行過程中,由于來水溫度波動較大、藥劑投加濃度波動以及裝置開工階段管道池體沖洗不徹底,殘留機械雜質(zhì)等原因,造成反沖洗全自動濾水器頻繁污堵,而且通過自清洗無法恢復(fù)制水通量和設(shè)備設(shè)計的除雜結(jié)果,給裝置運行帶來了巨大的壓力。
4工業(yè)電動濾水器污堵原因分析
對4套工業(yè)電動濾水器:反沖洗全自動濾水器拆檢發(fā)現(xiàn),在過濾器內(nèi)部濾芯表面和褶皺處存在大量紅棕色膠狀物和生物粘泥(圖3所示),對比該套工藝進(jìn)水水質(zhì)和該系統(tǒng)組合工藝,總結(jié)出造成反沖洗全自動濾水器污堵的原因主要有以下幾點。
4.1藥劑投加不精確
在該套工藝中,由于生化處理裝置的尾水硬度較高,在高效沉淀池工藝中,考慮了石灰—純堿法深度除硬度的措施,盡可能降低反滲透進(jìn)水的硬度。正常運行過程中,即藥劑量和水質(zhì)指標(biāo)相對應(yīng)的情況下發(fā)生的化學(xué)作用如下:石灰投加去除暫時硬度:Ca(HCO3)2+Ca(OH)2=2CaCO3↓+2H2OMg(HCO3)2+2Ca(OH)2=2CaCO3↓+Mg(OH)2↓+2H2OMgCl2+Ca(OH)2=CaCl2+Mg(OH)2↓純堿投加去除永久硬度:CaSO4+Na2CO3→CaCO3↓+Na2SO4 CaCl2+Na2CO3→CaCO3↓+2Na2Cl MgSO4+Na2CO3→MgCO3+Na2SO4 MgCl2+Na2CO3→MgCO3+2NaCl而當(dāng)混凝區(qū)混凝劑FeCl3投加過量時,未完全作業(yè)的混凝劑隨著水的推流進(jìn)入石灰反應(yīng)區(qū),進(jìn)而與石灰進(jìn)行反應(yīng),發(fā)生的化學(xué)作用如下:2FeCL3+3Ca(OH)2=2Fe(OH)3↓+3CaCl2
由于此階段FeCl3濃度降低,反應(yīng)則會生成磚紅色Fe(OH)3膠體,隨著水流進(jìn)入反沖洗全自動濾水器,長期積聚造成過濾器堵塞。
此外,在系統(tǒng)長時間運行過程中,積聚的CaF2、BaSO4、CaSO4等物質(zhì),也是引起過濾器污堵的重要原因。
4.2工業(yè)電動濾水器:反沖洗全自動濾水器來水水溫波動較大
溫度是影響混凝劑作用效果的一大因素,對混凝效果有明顯的影響。其原因主要有以下幾點:
①無機鹽混凝劑水解是吸熱反應(yīng),低溫水混凝劑水解困難。特別是硫酸鋁,水溫每降低10℃,水解速度常數(shù)約降低2~4倍。
②低溫水的粘度大,使水中雜質(zhì)顆粒布朗運動強度減弱,碰撞機會減少,不利于膠粒脫穩(wěn)凝聚。同時,水的粘度大時,水流剪力增大,影響絮凝體的成長。
③水溫低時,膠體顆粒水化作用增強,妨礙膠體凝聚,而且水化膜內(nèi)的水由于粘度和重度增大,影響了顆粒之間粘附強度。而當(dāng)來水水溫發(fā)生變化時,不能及時發(fā)現(xiàn)并調(diào)控水溫和加藥量,是造成水處理藥劑反應(yīng)不完全,造成反沖洗全自動濾水器污堵的另一重要原因。
4.3處理負(fù)荷增大,高密池和V型濾池截留不完全,造成產(chǎn)水濁度超標(biāo)
當(dāng)來水水量突然增加時,加藥量調(diào)整不及時或者沒有進(jìn)行調(diào)整,會因為藥劑量過小而無法與固體顆粒物進(jìn)行充分混凝,造成出水濁度超標(biāo),進(jìn)而進(jìn)入反沖洗全自動濾水器,是造成過濾器進(jìn)水濁度超標(biāo),發(fā)生濾網(wǎng)污堵的又一原因。
4.4工業(yè)電動濾水器:反沖洗全自動濾水器運行初期未沖洗干凈
在系統(tǒng)調(diào)試和運行初期,進(jìn)水管道和上有構(gòu)筑物以及反沖洗全自動濾水器設(shè)備本體安裝時殘留的雜質(zhì)未被完全沖洗干凈,長期積聚增多也是造成過濾器污堵的另一原因。
5工業(yè)電動濾水器解決措施
針對反沖洗全自動濾水器污堵程度和污染物性質(zhì),研究決定采用化學(xué)清洗和物理清洗結(jié)合的方式進(jìn)行處理。清洗前,先切斷進(jìn)出水管線上的閥門組,然后對4組反沖洗全自動濾水器逐個進(jìn)行拆卸,使之具備清洗條件。
5.1化學(xué)清洗除垢類污堵物
考慮到常規(guī)化學(xué)清洗藥劑種類繁多、成分復(fù)雜、價格昂貴,根據(jù)EDTA清洗具有除垢能力強、耗水量小、對金屬基體腐蝕性小、安全性高、操作靈活、功能全、適用范圍廣等特點。因此,選擇EDTA與檸檬酸的復(fù)配溶液對污染的工業(yè)電動濾水器:反沖洗全自動濾水器進(jìn)行酸性清洗,以去除垢類物質(zhì)。
5.1.1清洗方法
用6%的溶液和2%的檸檬酸按比例配置成pH值在6.0左右的清洗液,然后用氣動泵將清洗溶液進(jìn)行低壓循環(huán),對反沖洗全自動濾水器進(jìn)行循環(huán)浸泡4h,壓力大約0.1MPa,清洗液溫度控制在30℃~40℃。此階段主要去除Fe(OH)3膠體及Fe3+。在清洗初期,要排放10%左右的清洗溶液,因為這部分溶液具有較高濃度的污染物,不應(yīng)重復(fù)使用。
5.1.2清洗機理
EDTA是一種氨羧絡(luò)合物,常用H4Y表示,其結(jié)構(gòu)式如下:HOOCCH2CH2COOHNCH2CH2NHOOCCH2CH2COOH
EDTA化學(xué)清洗的機理可簡單表示為:金屬氧化物水解與EDTA反應(yīng),在一定的條件下生成可溶解的絡(luò)合物。這一過程涉及到EDTA的電離反應(yīng)、金屬離子的水解反應(yīng)、金屬離子與EDTA生成絡(luò)合物反應(yīng)。EDTA與鐵離子絡(luò)合反應(yīng)方程式如下:Y4-+Fe3+——FeY-由反應(yīng)式可知,EDTA與Fe3+以1∶1絡(luò)合,由于形成的絡(luò)合物穩(wěn)定且易溶于水,所以反應(yīng)向形成絡(luò)合物的方向進(jìn)行,隨著反應(yīng)的進(jìn)行會促使EDTA的電離和金屬離子的水解反應(yīng),進(jìn)而完成整個化學(xué)除垢過程。
由于形成的絡(luò)合物穩(wěn)定且易溶于水,所以反應(yīng)向形成絡(luò)合物的方向進(jìn)行,隨著反應(yīng)的進(jìn)行會促使EDTA的電離和金屬離子的水解反應(yīng),進(jìn)而完成整個化學(xué)除垢過程。
清洗過程中,隨著氧化鐵垢水解,鐵離子與EDTA絡(luò)合,完成除垢過程。而氧化鐵垢水解釋放出的OH-,部分與EDTA電離出的H+進(jìn)行中和反應(yīng)消耗掉,部分則會使洗液的pH值不斷升高,直至清洗環(huán)境達(dá)到堿性鈍化條件,完成金屬表面的鈍化,進(jìn)而實現(xiàn)除垢鈍化一步完成。
5.2化學(xué)清洗去除微生物污染
用0.2%的NaClO溶液和0.1%是NaOH溶液配置成化學(xué)清洗液,然后用氣動泵將清洗溶液進(jìn)行低壓循環(huán)浸泡2h,壓力大約0.1MPa,清洗液溫度控制在40℃左右。此過程主要去除有機物及活性生物組成的生物粘泥。
5.3機械清洗去除不溶性物質(zhì)
采用機械增壓清洗,壓力控制在4MPa左右,沖洗時間視具體情況而定。在進(jìn)行完上述清洗步驟后,恢復(fù)反沖洗全自動濾水器,啟動反沖洗全自動濾水器,進(jìn)水沖洗,讓系統(tǒng)進(jìn)行至少兩個循環(huán)的自清洗。
此外,在工藝上加強上游來水水質(zhì)監(jiān)控,及時進(jìn)行燒杯試驗,調(diào)整高密池藥劑投加量,降低反沖洗全自動濾水器進(jìn)水濁度,有效解決了污堵現(xiàn)象,設(shè)備實現(xiàn)平穩(wěn)運行。
通過采取化學(xué)清洗和物理清洗的組合清洗方法,有效解決了反沖洗全自動濾水器污堵的問題(清洗前后對比如圖4所示),從清洗完至今設(shè)備一直運行穩(wěn)定,平均濁度保持在1NTU以下。