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電廠主蒸汽系統(tǒng)氣液兩相流疏水器閥門內(nèi)漏說明及解決措施

2024/4/17 13:41:38 字體:  瀏覽 294

電廠主蒸汽系統(tǒng)氣液兩相流疏水器閥門內(nèi)漏說明及解決措施

      電廠主蒸汽系統(tǒng)氣液兩相流疏水器閥門內(nèi)漏說明及解決措施,發(fā)電機(jī)組電動(dòng)主汽門前、后疏水系統(tǒng)的電動(dòng)截止氣液兩相流疏水器閥門閥體溫度多年一直偏高,疑為閥門發(fā)生內(nèi)漏,經(jīng)更換閥門,閥體溫度依舊偏高,對(duì)閥體進(jìn)行解體發(fā)現(xiàn)閥門沒有發(fā)生內(nèi)漏,對(duì)疏水管路進(jìn)行了試驗(yàn),分析試驗(yàn)結(jié)果發(fā)現(xiàn),閥體溫度過高是由不合理的管閥布局引起的。并針對(duì)管閥布局提出了改進(jìn)措施,為解決電廠閥門溫度過高問題提供了參考。
       在火力發(fā)電廠中,疏水閥門是機(jī)組的重要組成部分,熱力系統(tǒng)中的主蒸汽管道、高壓缸排汽管道、再熱段蒸汽管道等許多管道和設(shè)備部位都設(shè)置了必要的蒸汽疏水閥門。由于工作環(huán)境惡劣,蒸汽疏水閥門發(fā)生內(nèi)部泄漏故障的問題比較普遍。安全生產(chǎn)是火力發(fā)電廠生產(chǎn)工作中的重中之重,閥門內(nèi)漏將使運(yùn)行中設(shè)備無法隔離消缺,安全措施無法執(zhí)行到位,嚴(yán)重威脅檢修工作人員的生命安全。同時(shí),疏水閥門內(nèi)漏也會(huì)對(duì)機(jī)組運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性產(chǎn)生不良影響。
1、電廠主蒸汽系統(tǒng)
氣液兩相流疏水器閥門內(nèi)漏事件背景
       10、11號(hào)(2×300MW)亞臨界燃煤發(fā)電機(jī)組。汽輪機(jī)為東方汽輪機(jī)廠制造,N300-16.7/537-537型。亞臨界壓力一次中間再熱兩缸兩排汽凝式汽輪機(jī)。機(jī)組主要設(shè)計(jì)參數(shù)見表1。
       10、11號(hào)機(jī)組電動(dòng)主汽門前、后疏水系統(tǒng)的電動(dòng)截止氣液兩相流疏水器閥門閥體溫度多年一直偏高。圖1為電動(dòng)主汽門前、后疏水系統(tǒng)管閥布局圖,A-E為主蒸汽母管,A-E間是電動(dòng)主汽門(簡(jiǎn)稱閥1);A-B-C-D圖1電動(dòng)主汽門前、后疏水系統(tǒng)管閥布局為電動(dòng)主汽門前疏水管道,C-D間有一個(gè)手動(dòng)截止閥(是電動(dòng)主汽門前疏水一次閥,簡(jiǎn)稱為閥2);E-F為電動(dòng)主汽門后疏水管,E-F間有一個(gè)手動(dòng)截止閥(是電動(dòng)主汽門后疏水一次閥,簡(jiǎn)稱為閥3)。前后疏水管合并為F-H管,合并后有一個(gè)電動(dòng)疏水截止總門(又稱電動(dòng)主汽門前、后氣液兩相流疏水器閥門,簡(jiǎn)稱為閥4)。電動(dòng)疏水截止總門后進(jìn)凝結(jié)器。長(zhǎng)期以來閥4的閥體溫度一直很高,認(rèn)為是閥門內(nèi)漏而產(chǎn)生,使得高品質(zhì)蒸汽不僅沒有做功還給汽輪機(jī)帶來了安全隱患,嚴(yán)重影響了電廠的經(jīng)濟(jì)性和安全性。
2、電廠主蒸汽系統(tǒng)
氣液兩相流疏水器閥門內(nèi)漏原因分析
       (1)電動(dòng)
氣液兩相流疏水器閥門關(guān)閉不嚴(yán)。通常情況下,閥2、閥3兩個(gè)手動(dòng)閥是常開的,只需用閥4電動(dòng)疏水總門作為疏水系統(tǒng)的控制閥門,當(dāng)電動(dòng)氣液兩相流疏水器閥門出現(xiàn)問題或需要維修時(shí),閥2、閥3兩個(gè)手動(dòng)閥才需要關(guān)閉。電動(dòng)主汽門前、后的疏水管道是從A-E主蒸汽母管接過來的,因此,通過兩個(gè)手動(dòng)門和電動(dòng)疏水總門的壓力、溫度都非常高。機(jī)組啟機(jī)以后,閥2、閥3兩個(gè)手動(dòng)閥打開,疏水工作完成以后,關(guān)閉電動(dòng)疏水總門閥4,如果電動(dòng)氣液兩相流疏水器閥門閥4關(guān)閉不嚴(yán),閥門溫度一定會(huì)高,而且會(huì)越來越高。
       (2)電動(dòng)
氣液兩相流疏水器閥門內(nèi)漏。在高溫高壓下,如果閥4使用普通電動(dòng)截止閥,抵抗沖刷的能力不夠,很小的內(nèi)漏都會(huì)導(dǎo)致閥門溫度高。
       由于閥門內(nèi)漏的檢測(cè)手段不夠先進(jìn),只通過檢測(cè)閥體溫度來判斷閥門是否內(nèi)漏不夠科學(xué),很長(zhǎng)時(shí)間都認(rèn)為這個(gè)位置即使更換國(guó)內(nèi)外再好的閥門也會(huì)出現(xiàn)微小內(nèi)漏。
3、電廠主蒸汽系統(tǒng)氣液兩相流疏水器閥門內(nèi)漏事件處理
3.1使用更可靠的電動(dòng)氣液兩相流疏水器閥門
       電動(dòng)
氣液兩相流疏水器閥門更換了國(guó)內(nèi)外多個(gè)廠家的閥門,換來?yè)Q去溫度依舊很高,每次停機(jī)都必須檢修,拆下的閥芯、閥座的確有沖刷。修磨以后,使用3~5個(gè)月閥體溫度有160℃左右。說明原來閥門是關(guān)閉不嚴(yán)的,存在內(nèi)漏。
       為了找到更優(yōu)的解決辦法,在2015年將#10機(jī)組,將閥4更換為湖南某公司的復(fù)合閥。然而閥體溫度依然在100℃以上,為了進(jìn)一步證實(shí)閥門是否內(nèi)漏,在一次停機(jī)時(shí),進(jìn)行了閥門解體,取出的閥芯、閥座沒有發(fā)現(xiàn)任何地方被沖刷,證明閥門不內(nèi)漏,閥體溫度高另有原因。
3.2查找原因試驗(yàn)
       (1)試驗(yàn)一如圖1機(jī)組啟機(jī)時(shí),兩個(gè)手動(dòng)閥閥2、閥3都打開,此時(shí)電動(dòng)氣液兩相流疏水器閥門閥4也打開,進(jìn)行疏水過程,當(dāng)達(dá)到一定負(fù)荷時(shí),電動(dòng)氣液兩相流疏水器閥門閥4才關(guān)閉。
       正常情況下,在機(jī)組開機(jī)后,閥2、閥3兩個(gè)手動(dòng)閥保持在開啟狀態(tài),閥4電動(dòng)氣液兩相流疏水器閥門為關(guān)閉狀態(tài)。為查找原因,將閥3手動(dòng)閥關(guān)閉,觀察電動(dòng)氣液兩相流疏水器閥門的溫度變化,一個(gè)多小時(shí)以后,電動(dòng)氣液兩相流疏水器閥門閥4溫度降到了常溫。當(dāng)將閥3手動(dòng)閥恢復(fù)到原來開啟狀態(tài)時(shí),管閥溫度又恢復(fù)到原來開啟狀態(tài)。
       (2)試驗(yàn)二同試驗(yàn)一,在機(jī)組正常運(yùn)行后,閥2、閥3兩個(gè)手動(dòng)閥是開啟狀態(tài),閥4電動(dòng)氣液兩相流疏水器閥門是關(guān)閉狀態(tài)。此時(shí)將手動(dòng)閥閥2關(guān)閉,觀察電動(dòng)氣液兩相流疏水器閥門的溫度變化,過了一個(gè)多小時(shí)之后,同試驗(yàn)一結(jié)果一樣,電動(dòng)氣液兩相流疏水器閥門溫度也降到了常溫。
4、電廠主蒸汽系統(tǒng)
氣液兩相流疏水器閥門內(nèi)漏結(jié)果分析
4.1管閥布局分析
       (1)電動(dòng)主汽門前、門后的疏水管道A-B-C-D和E-F,當(dāng)兩個(gè)手動(dòng)截止閥閥2、閥3同時(shí)打開,電動(dòng)氣液兩相流疏水器閥門關(guān)閉時(shí),A-B-C-D和E-F與電動(dòng)主汽門母管A-E形成了一個(gè)旁路通道。
       (2)旁路的F點(diǎn)是一個(gè)三通,電動(dòng)氣液兩相流疏水器閥門閥4在三通的后面,而在三通F點(diǎn)處的壓力、溫度等同于主蒸汽母管壓力、溫度,況且F點(diǎn)距離電動(dòng)氣液兩相流疏水器閥門閥4很近不足1m。
       (3)在電動(dòng)氣液兩相流疏水器閥門閥4關(guān)閉后,由于F-H管段屬于盲腸管段,此時(shí)管道內(nèi)的蒸汽通過管壁、保溫層與環(huán)境進(jìn)行熱交換,會(huì)使管段內(nèi)的過熱蒸汽凝結(jié)成水,又由于該管段是水平布置,凝結(jié)下來的水會(huì)流向F點(diǎn)。而在F點(diǎn)由于“旁路”中的蒸汽流動(dòng),又會(huì)將流入F點(diǎn)的凝結(jié)水帶入主蒸汽母管,并在這個(gè)過程中又被汽化。此過程在管道中不斷重復(fù)進(jìn)行,這就是疏水管道F-H與電動(dòng)氣液兩相流疏水器閥門閥4溫度長(zhǎng)期偏高,一直降不下來的主要原因。
表2典型閥門密封結(jié)構(gòu)優(yōu)缺點(diǎn)
4.2
氣液兩相流疏水器試驗(yàn)結(jié)果分析
       (1)從試驗(yàn)結(jié)果可以看出,關(guān)閉任意一個(gè)手動(dòng)截止閥閥2或閥3,電動(dòng)氣液兩相流疏水器閥門閥4的溫度都降到了常溫,說明氣液兩相流疏水器閥門關(guān)閉是嚴(yán)密的,該廠復(fù)合閥質(zhì)量是絕對(duì)可靠的。
       (2)閥門內(nèi)漏可以根據(jù)GB/T34618-2017《蒸汽疏水系統(tǒng)在線閥門內(nèi)漏溫度檢測(cè)方法》標(biāo)準(zhǔn)[5]計(jì)算內(nèi)漏量,從而判斷閥門是微漏、一般泄漏、還是嚴(yán)重泄漏。
       (3)從管閥布局可以看出,只要在旁路上,關(guān)閉任意一個(gè)手動(dòng)截止閥,都能使電動(dòng)氣液兩相流疏水器閥門閥4降到常溫,因此在機(jī)組正常運(yùn)行時(shí),只要實(shí)現(xiàn)“旁路”隔斷,就能解決長(zhǎng)期存在的問題。
4.3疏水系統(tǒng)典型閥門優(yōu)缺點(diǎn)
       對(duì)于普通閥門來說,密封付的結(jié)構(gòu)不外乎是平面密封結(jié)構(gòu)、錐面密封結(jié)構(gòu)、球面密封結(jié)構(gòu)、刀型密封結(jié)構(gòu)和圓柱密封結(jié)構(gòu)。對(duì)于高溫高壓疏水閥門而言,除安全因素外,更主要是關(guān)斷嚴(yán)密,經(jīng)久耐用,因此,通常密封付的結(jié)構(gòu)采用單一錐面密封或單一球面密封結(jié)構(gòu)。但由于惡劣的工況條件,單一錐面密封和球面密封的閥門,也很難做到經(jīng)久耐用,操作開關(guān)一段時(shí)間就會(huì)產(chǎn)生內(nèi)漏,只要一停機(jī),就要安排維修或切下來更換。
       根據(jù)各密封付結(jié)構(gòu)特點(diǎn),在疏水系統(tǒng)中閥門頻繁動(dòng)作的要求,上面已提到的這種復(fù)合閥印證了這種結(jié)構(gòu)理念,它采用兩道密封,一道球密封另一道是錐面密封,關(guān)斷嚴(yán)密,使用壽命長(zhǎng)。特別是在電動(dòng)閥門防止冷熱態(tài)零位遷移、防止啟機(jī)初期閥門關(guān)閉不嚴(yán)和防止閥芯、閥座不被沖刷方面,復(fù)合閥都很好的克服了普通閥門的缺陷。
5、電廠主蒸汽系統(tǒng)
氣液兩相流疏水器閥門內(nèi)漏改進(jìn)措施
       從結(jié)果分析可以看出,機(jī)組正常運(yùn)行時(shí),如果不存在“旁路”或能將“旁路”隔斷,就可以達(dá)到降低閥門溫度的目的,因此得出兩種解決方案。
       (1)消除“旁路”。將系統(tǒng)增加一個(gè)閥5和部分疏水管道,見圖2。這樣改進(jìn)實(shí)現(xiàn)了把電動(dòng)主汽門前、門后的疏水管路分開,在去凝結(jié)汽前不形成旁路。
       (2)隔斷“旁路”。具體做法見圖3,既只要將任意一個(gè)手動(dòng)截止閥閥2或閥3更換成電動(dòng)閥,且保持這個(gè)電動(dòng)一次門與電動(dòng)氣液兩相流疏水器閥門閥4控制信號(hào)同步或使用同一個(gè)開、關(guān)信號(hào)。
圖2消除“旁路”方案圖
       其他一些方案也能解決閥4溫度高的問題,如將疏水管道F-H段改成垂直布置。但其它方案的經(jīng)濟(jì)性和可實(shí)現(xiàn)性都沒有上述兩種方案高。通過消除或隔斷“旁路”能夠徹底解決問題。
圖3隔斷“旁路”方案圖
6結(jié)論
       本文通過更換閥門和進(jìn)行試驗(yàn)查明了電動(dòng)
氣液兩相流疏水器閥門溫度過高的原因,并給出兩個(gè)可行的解決方案,總結(jié)出以下幾點(diǎn)為解決電廠閥門溫度過高問題提供參考。
       (1)在熱機(jī)系統(tǒng)的主蒸汽疏水、主汽門前、門后疏水、高壓導(dǎo)管疏水系統(tǒng)中,以及鍋爐疏水、排污、排汽等系統(tǒng)中,在某些特定條件下,閥門溫度高,并不代表閥門內(nèi)漏,可能是由不合理的管閥布局造成的。
       (2)不合理的管閥布局如同閥門內(nèi)漏一樣,嚴(yán)重威脅機(jī)組運(yùn)行的安全性和經(jīng)濟(jì)性。如在本案例中,電動(dòng)主汽門前后疏水管道AB、BC、CD相當(dāng)于一個(gè)散熱器,而疏水管道H-F段就相當(dāng)于一個(gè)凝汽器,在機(jī)組的運(yùn)行中,會(huì)造成熱能的浪費(fèi),對(duì)電廠來說是極不經(jīng)濟(jì)的。而且“旁路”的存在,會(huì)使在事故狀態(tài)下,電動(dòng)主汽門不能切斷主蒸汽,造成安全隱患。
       (3)火電廠熱力系統(tǒng)管閥布局不合理的問題,大多是在火電廠設(shè)計(jì)、安裝時(shí)就留下來的;痣姀S熱力系統(tǒng)管閥布局與節(jié)能是一個(gè)目前值得深入探討與研究的課題。

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